最美一线员工——王蓉辉:履职尽责 担当重任

      王蓉辉,烯烃厂生产技术室主任。他以“严细实恒”为准则,认真干好每一项工作,2020年,带领生产技术室团队为该厂工艺技术管理、装置优化运行、持续攻坚创效等作出了积极贡献,他本人被评为公司优秀员工。

夯实技术管理基础

  为夯实技术管理基础,王蓉辉带领生产技术室团队,抓好标准化工艺技术管理。作为烯烃厂生产技术室主任、第一责任人,王蓉辉牵头组织全厂各车间重新梳理装置工艺联锁,完善工艺联锁基础资料,宣贯工艺联锁相关制度和要求,规范工艺联锁管理。2020年,烯烃厂2018个工艺联锁全部投用,投用率达100%。

  王蓉辉带领生产技术室团队加强盲板管理,按照要求每月对全厂555块常规盲板实行动态管理,对临时盲板台账和现场挂牌情况进行不定期抽查,确保了盲板管理零失误。加强工艺变更管理,按照工艺变更管理规定,加强变更的评估审核,严格审批。2020年,烯烃厂共申报各类工艺变更8项,全部符合工艺变更管理规定。

优化运行降低成本

  针对环氧乙烷产品价格高、乙二醇产品价格低的化工产品市场状况,王蓉辉多方协调乙二醇车间,加快催化加氢单元重新投用,使得乙二醇装置在增产环氧乙烷、减产乙二醇的同时,产品质量100%达标,满足了乙二醇装置优化运行调整产品结构的需要。王蓉辉还积极寻求多乙二醇残液出厂方式,经过努力,促成了多乙二醇残液混掺裂解柴油外送LTAG装置,大大降低了多乙二醇残液库存量。

  在王蓉辉和团队的不懈努力下,成功将停运5年之久的烯烃厂1号裂解汽油加氢装置新二段重新投运,保证了公司整体物料平衡,避免了价值漏损。他还会同公用工程车间技术人员,通过优化调整工艺流程,将加氢裂解碳五与加氢汽油直送,降低了原料罐区VOCs排放量和装置用电消耗。通过与研究院合作,解决了3号丁二烯装置废溶剂回收难题,大幅降低了危废出厂成本。

抓细抓实攻坚创效

  2020年,受新冠疫情影响,公司生产经营遇到困难。王蓉辉带领生产技术室团队,一方面,与公司计划经营部充分交流沟通,根据装置生产运行负荷实际,做好疫情期间排产计划;另一方面,积极协调全厂各车间,优化装置运行,提升装置绩效,上下齐心协力,共度难关。

  王蓉辉和团队成员抓细抓实攻坚创效,协同全厂各车间及管理室,落实攻坚创效5大目标、10大任务、94条措施,通过周汇总、月检查等方式,压实责任。烯烃厂超额完成了攻坚创效任务,疫情之下助力公司效益提升。

信息来源: 
2021-10-26