(无废企业建设)扬子石化炼油厂攻坚“老大难”异味治理见实效

       扬子石化炼油厂焦化联合装置由于运输流程含大量焦粉、处理油质偏重、产品残碳值高,曾经一度成为全厂异味治理的“老大难”装置。2022年以来,为解决这些问题,该厂多措并举,成功使该装置实现异味排查与治理工作迈上新台阶。2022年全年异味源数治理率达100%,在全厂“异味排查与治理”劳动竞赛中全年四个季度均获得第一名的好成绩。
  该厂结合自身生产特点制订了多项治理方案,实施基层管理人员、专业技术人员,班组人员的三级管理,并安排一名嗅辨师全程指导与监督,做到人人都参与,事事有回应,全方位开展异味排查与治理行动。通过采取有效措施,将异味排查与治理行动发展成为一种高效的管理机制,极大地改善了现场面貌,提高了员工的积极性和归属感。
  日常生产中,装置带班领导对现场进行V0Cs检测,结合班组现场异味排查结果开展专项治理,杜绝装置异味排放;停工期间,通过使用VOCs撬装设备、安装停工临时密闭排液管线、配备各种尺寸接油桶、盆、隔膜泵、木屑、吸油棉等物资,采取开展班组现场培训等措施,有效对停工期间现场异味进行管控;检修期间,集中对废油、废水进行污油回炼,装置开工后班组进行VOCs区域巡检,发现问题及时汇报车间进行整改,真正做到了“油不落地,气不上天”。
  针对机泵检修,装置力求做到吹扫后排空,检查确认后打开,对无法吹扫或阀门有渗漏情况的机泵,均使用废油桶做好盛接,最终装入大油桶;针对现场部分异味较大且整改困难的地漏,车间上下集思广益,采用了家用的硅胶套进行覆盖,经复测,效果显著;装置中的轻油送至常减压轻污油罐进行回炼,重油全部用隔膜泵送至本装置污油罐进行回炼,从根本上杜绝了污油乱排问题,减少了装置异味排放,获得了公司的肯定。在有效解决异味治理难题的同时,也大力提升了装置安全环保水平,为公司创建“无废企业”作出了积极的贡献。

信息来源: 
2023-02-27