乙二醇装置全环氧模式开车一次成功

​      9月11日18时,烯烃厂乙二醇装置在经历了长达一年的停运待料后,成功开车产出合格产品。

      2023年,EVA产品市场行情持续向好,公司决定将乙烯原料大幅向EVA生产倾斜,阶段性停运乙二醇装置。近期,随着市场行情发生变化,EVA盈利能力降低,环氧乙烷由于能够广泛应用于制造减水剂、表面活性剂、消毒剂以及多种化工产品,市场相对稳定,成为新的盈利增长点。该厂乙二醇装置作为集团公司唯一一家通过改造实现全环氧模式、能够产出环氧乙烷主产品的乙二醇装置,重新开车成为当务之急。

      “停运伊始,烯烃厂党委便未雨绸缪,针对乙二醇装置员工制定了详细的基本功培训方案,做到装置停工、队伍不停。”乙二醇装置生产主任张功尚告诉记者。培训方案分理论培训和现场口述两个部分,前者主要面向管理技术人员,每周进行专题研讨,精准识别未来开车过程中的重难点,不断优化操作规程,制定管控措施;后者主要以“每日一题,每月一考”“手指口述”等方式,促进操作人员写流程、看操作、查隐患。培训过程中,该厂领导带头进行难题攻关,技术骨干“见缝插针”现场授课,利用“一对一”“一对多”教学方式,助力员工能力提升。

      “刚停车的时候心里很慌,但每周的培训让我深切感受到公司和厂里对我们的关心关注,感觉装置随时都可能开车,我们准备好了!”乙二醇车间工艺员曹王浩说。

      公司高度重视此次开车工作,生产调度部、技术部等部室与该厂紧密配合,全过程跟踪,落实开车条件确认,指导风险管控措施落实,形成了强大的工作合力。为消除装置内部历经冬季极寒天气后可能出现的潜在隐患,乙二醇车间组建党员突击队专班,全员加班加点对装置中存在的工艺、设备、仪表、电气等问题逐一检查消除,确保符合开工条件;采取分系统气密保压、小接管检测等措施,有力避免开车过程中发生物料泄漏;安排属地主管对设备和工作区域进行“网格化承包”,全面实施标准化排查,保障开车安全。

      9月9日,乙二醇装置投料开车,该厂增加了岗位巡检频次,每小时对现场进行全面检查,一旦发现异常第一时间汇报处理。引入物料后,组织LDAR检测和红外热成像检测,检查范围涵盖了装置所有涉物料的密封点;严格监控外排数据,确保污水PH值和COD不超标,为顺利开车护航。

      此次乙二醇装置成功开车,是公司在应对区域内化工产能严重过剩、产品同质化竞争加剧的困局中,发挥主观能动作用,积极转产重点创效产品、优化产品结构的重要一步。

      “今后,我们将紧贴市场进行全环氧工况和联产工况相互切换,提高产品盈利能力,为公司打赢扭亏脱困攻坚战多作贡献。”乙二醇装置主任赵泽星表示。


信息来源: 
2024-09-13